







某音响产品PCBA板(波峰焊工艺)在使用中发生烧毁,原使用A款助焊剂时失效率高,清洗后略降,更换B款助焊剂后不良率归零。本文将通过一系列专业的检测分析手段找寻其失效原因。
1.外观分析 由外观观察可知,NG-0#板烧毁最严重,其中电阻R1出现烧焦开裂现象,PWM控制芯片U1出现烧毁开裂现象,二极管D1与电阻R1及MOSFET Q1的PCB板表面有烧焦痕迹,电容C2表面存在略微烧焦痕迹;NG-1#板烧毁现象与NG-0#现象一致,NG-2#和NG-3#板观察到电阻R1出现开裂;同时NG-1#~3#板中的MOSFET Q1中的PCB板焊接面的引脚之间发现有类似电迁移的异物。 2.电学性能检查与分析 NG-0#中PCBA样品上外观存在异常的电子元器件有:MOSFET Q1、二极管D1、电容C2、电阻R1以及PWM控制芯片U1(ITP-LD7535-DIP8)。 A. 器件电性能测试 PWM控制芯片U1已经裂开,对上述其余相关电子元器件进行电性能测试,结果显示:MOSFET Q1引脚间短路;二极管D1和电容C2的电学性能并未受到较大影响;电阻R1呈现开路状态。 B. 开封检查 对MOSFET Q1、电阻R1以及PWM控制芯片U1进行开封观察。开封结果显示:MOSFET Q1 G电极附近绝缘层已被严重损坏,属于典型的过电击穿现象,S电极附近也存在放电烧灼痕迹;碳膜电阻R1上的导电膜层大面积脱落,表面存在灼烧痕迹,且与外观检查中所观察到的裂缝位置对应;PWM控制芯片U1内部已被烧毁,且烧毁现象在PIN4表现最为明显。结合电性能测试和开封实验结果,可初步判断器件损坏是由过电流和过压引起。 C. 电路分析 问题聚焦于如图所示的反激式开关电源电路中,与外观异常直接相关的电路设计主要包括:吸收回路和PWM控制电路。 吸收回路在电路中的主要作用是吸收MOSFET在高频工作状态下引起的尖峰反电压和电流,如果尖峰电压和电流不能被有效吸收,将会对电路的可靠性造成影响。对吸收回路排查显示:吸收回路(含220K电阻、电容C2、二极管D1)电性能正常,尖峰电压吸收功能未失效。这表明吸收回路未受到影响,且应工作正常。 器件损坏出现在控制电路部分,上文已初步分析出器件损坏的直接原因是过流和过压。光耦是初级电路(图7绿线左侧)与次级电路(图7绿线右侧)直接相连的唯一器件,对光耦进行测试以确定过电流和过电压是否来源于次级电路,结果表明光耦工作响应正常(图8),且次级电路产生过流和过压的可能性很小,可以排除次级电路的影响。
综上所述,电路分析范围可缩小到如图8所示的部分。这部分电路中工作在高压状态下的只有MOSFET Q1。电阻R1(0.36Ω/1W)在电路中起反馈和限流作用,该电阻由于过流损坏,基本可以确定其所在电路有大电流通过,结合开封检查中PIN4的损伤最为明显的现象,可以得出结论:过电流是由于MOSFET Q1被击穿所致。
3.SEM+EDS分析 对失效PCBA板上MOSFET Q1焊接面PCB板上G和D引脚之间的异物成分进行成分分析,结果如下: NG-1#:通过EDS成分分析可知,异物区主要成分为C、O、Mg、Si、Cl、Br、Sn元素,通过放大观察及成分确认,异物主要成分应为锡渣,且在MOSFET Q1中的PCB板焊接面的引脚之间的Sn含量均很高,而远离MOSFET Q1中的PCB板焊接面的引脚之间的位置Sn含量明显下降,由于该PCBA的MOSFET Q1的工作区域电压高达600V,由此推测,造成MOSFET Q1击穿的原因是引脚之间的锡渣残留。 对A款和B款助焊剂的成分进行成分分析发现:A款助焊剂在铜板上的残留较多,B款助焊剂在铜板上的残留很少,两款助焊剂的主要成分都是C、O、Br。
4.离子浓度测试分析 对NG板和OKPCBA板按照IPC-TM-650. 2.3.25C 溶剂萃取的电阻率(ROSE)进行NaCl当量测量,结果显示:失效板(NG-2#)表面离子浓度1.072μg NaCl/cm²,符合标准(≤1.56);正常板(OK)离子浓度2.580μg,超标但未烧毁。说明表面离子不是导致PCBA烧毁的主要原因。 5.助焊剂的表面绝缘电阻测试 对A款和B款助焊剂的表面绝缘电阻进行测试,A款助焊剂的表面绝缘电阻大概在1011~1012欧姆之间,B款助焊剂的表面绝缘电阻大概在108~109欧姆之间,均满足大于108的标准要求,由此说明助焊剂的离子残留不是造成PCBA烧毁的原因。 导致该PCBA烧毁的直接原因为MOSFET Q1焊接面的引脚之间残留锡渣,加之助焊剂残留,导致PCB的绝缘耐压性能下降。结合工艺改善反馈,更换助焊剂后不良率大幅下降,说明导致板烧毁的根本原因应该为助焊剂与PCB板兼容性存在问题。
6.总结 PCBA烧毁的直接原因为,波峰焊后MOSFET引脚间存在大量的锡,加之助焊剂本身的离子残留,导致PCB绝缘耐压性能下降;根本原因在于助焊剂与PCB板间存在兼容性问题。





